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特别报道
锻造工匠精神 争当创新主角
唐山曹妃甸实业港务有限公司卸船二队党支部书记 赵焕章
我是一名80后产业工人,是曹妃甸港第一批建设者,13年来和曹妃甸一起创业、一起成长。港口矿石年接卸量从不足1000万吨提高到4700万吨,我也凭着年轻人特有的钻劲、韧劲和拼劲,从一名“小学徒”成长为大家心中的“老工匠”。这些年,激励我奋力前行、不断创新的,其实就是简单的“三句话”。
第一,把困难变成历练。2005年刚参加工作,公司新上了4台桥式抓斗卸船机,那时刚开港、人员少,仅培训1个月,港口就安排我独自负责维护。由于设备还在磨合,刚使用就接二连三出问题。一次,电控系统急停,64吨的抓斗悬在半空,来回摇晃,随时都可能磕碰船舷。为尽快排除故障,我硬是一连两个星期没下抓斗,渴了饿了,将就着对付一点;困了累了,就穿着衣服眯会儿,修复完成那一刻,我天旋地转,一下子虚脱了,是工友们把我从50米高的卸船机上抬了下来。这让我意识到,想当好一名港口工人,必须不怕苦、不怕累,敢担当、能奉献。
第二,把难题变成课题。变频器是卸船机里的核心部件,全部从德国引进,维修是大难题。2006年元旦,一台卸船机变频器电容爆炸,只能请西门子售后维修,费用从工程师出门起按小时计算,一天就得上万元,赶上元旦休假人家说什么也不来,公司三天损失近700万元。德国人能修,我也能修,我就不信这个邪!为不再受制于人,我每天上午学理论、啃资料,下午看图纸、找零件,拆了装、装了拆,用半年时间,就掌握了独立处理变频器故障技术,实现变频器自保自修,每年可为公司节省60万元。还总结出变频器过流故障的解决方法和具体步骤,在《设备管理与维修》杂志发表。
第三,把短板变成优势。2011年,公司二期码头新上两台连续式链斗卸船机,这在国内是首次自主研发,首次应用在大型散货码头,没有使用先例。我们专门去日本学习,但人家只允许远远观望,设备连碰都不让碰,根本谈不上深入了解。当时,我的心情非常糟糕,但转念一想,有什么了不起的,他们能行我也能行,一定要搞出中国人自己的东西来!国产设备进场后,我带领技术人员不分昼夜地研究、分析、试验,解决了20多项技术难题,制定了自己的操作规范,不仅为生产厂家的设计优化提供了经验,也为国内散货码头推广作出了贡献。同时,针对传统桥式抓斗卸船机重量传感器动态称重偏差过大的问题,研发利用电机电流电压及抓斗运行速度计重系统,使称重误差控制在5%以内,彻底解决桥式抓斗卸船机无法单机计件的难题,填补了国内外行业空白。
一花独放不是春,百花齐放春满园。推动实现港口功能再提升,建设国际化现代化大港,需要成千上万优秀技能人才。公司党委设立了以我名字命名的创新工作室,通过“攻关讨论”、“绝招”演示、打造“专家库”,先后进行150余项技术革新,获7项国家专利,发表30余篇专业论文,培养9名队级干部、7名班组长,作业效率提高35%,每年节支近360万元。同时还为天津南疆港、黄骅港、秦皇岛港培训160多名技术骨干。
新时代要有新气象,更要有新作为。我想,对于每一名产业工人党员来说,新时代的新作为就是弘扬工匠精神,不断开拓创新,争当创新主角,在中国制造走向中国创造进程中勇往直前、事争一流,用实际行动为党徽增光、为党旗添彩!
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